螺杆空压机排气量衰减,90%以上源于“进气受阻、主机磨损、系统泄漏”三大连锁因素。
第一,进气受阻:空滤堵塞或进气阀结焦,使有效进气压力低于大气压,产气量直接下降;实测压差每增加5 kPa,排气量约减少2%。拆检空滤、清洗或更换,并校准进气阀启闭时间,即可恢复。
第二,主机磨损:转子与壳体间隙因正常磨损扩大0.05 mm,内泄漏量可上升10%;若润滑油乳化、含尘,则磨损加剧。用振动仪检测轴承振幅>7 mm/s,或做效率试验发现比功率升高>5%,即需大修:更换轴承、密封,必要时喷涂转子。修复后间隙恢复至新机标准,排气量可回升8%~12%。
第三,系统泄漏:管网、最小压力阀、油分芯破损导致背压升高,主机被迫提前卸载。用超声波检漏仪分段测漏,把泄漏率控制到<5%;同时检查最小压力阀弹簧疲劳,必要时整定开启压力至额定值。
此外,环境温度每升高10 ℃,空气密度下降3%,也会“虚降”排气量;通过改善机房通风或加装后冷却器,可稳定进气状态。
综合诊断流程:1.记录电流、压力、排气温度趋势;2.做“加载-卸载”对比试验;3.拆检空滤、油分芯,测量压差;4.转子间隙和轴承振动检测;5.管网泄漏扫描。按上述顺序逐项排除,通常可将排气量恢复到新机90%以上,并延长主机寿命2~3万小时。